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設(shè)備改造的總結(jié)報告

時間:2022-06-22 17:41:58 報告 我要投稿
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  XXXX機改造總結(jié)

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  一、目的

  為了積累更多的數(shù)據(jù)資料、經(jīng)驗,以方便我們在以后的項目中更好的計劃實施; 讓我們在今后的項目開發(fā)中,有效控制開發(fā)(改造)過程和提高我們的開發(fā)的效率,從而創(chuàng)造更多公司效益

  二、項目規(guī)劃

  項 目:XX改造 總負(fù)責(zé)人:XX) 設(shè)計工程師:XX 執(zhí)行負(fù)責(zé)人:XX 負(fù)責(zé)單位:XX 協(xié)助單位:XX 項目規(guī)模:XX 項目執(zhí)行計劃: 1、機架制作 2、噴漆

  3、零部件組裝 4、舊件拆卸加工 5、設(shè)備搬移定位

  6、傳動安裝(膠電安裝同時進行) 7、設(shè)備調(diào)試

  啟動時間:XXXX年XX月XX日 計劃完成時間:XXXX年XX月XX日

  三、項目團隊

  3.1、項目團隊目標(biāo)

  改造后要達到的效果是什么

  3.2、項目團隊組織架構(gòu)

  總負(fù)責(zé)人:XX 設(shè)計工程師:XX 執(zhí)行負(fù)責(zé)人:XX XXX XX 電器:XX 膠修:XX 主機手:XX、 副機手:XX

  3.3、項目團隊目標(biāo)實現(xiàn)

  啟動時間:XXXX年XX月XX日 完成時間:XXXX年XX月XX日 總 工 時:XX

  參加人數(shù):XXX人

  3.4、項目團隊目標(biāo)貢獻展示

  3.4.1、團隊目標(biāo)機修個人貢獻展示

  姓 名 貢獻時間加班時間 加班次數(shù) XX 43 天34.5小時 16 次 XX 43 天 8 小時6 次 XX 29天 25小時12 次

  3.4.2團隊目標(biāo)主機手個人貢獻展示

  姓 名 貢獻時間 加班時間 加班次數(shù) XXX 22 天34.5 小時16 次 XXX 4 天 5.5小時4次 3.4.3團隊目標(biāo)副機手個人貢獻展示

  姓 名 貢獻時間加班時間加班次數(shù) XXX 11 天 0 0 XXX6 天7.5 小時 5次

  四、業(yè)績評價 

       4.1、項目團隊業(yè)績評價

  改造后是否達到預(yù)期要求、及現(xiàn)在狀況。。。。。。

  4.2、個人綜合業(yè)績評價

  4.2.1、個人工作態(tài)度、團隊協(xié)作能力、評價 XXX XXX

  1、在工作中服從協(xié)調(diào)安排,工作認(rèn)真負(fù)責(zé),能按時按要求的完成每項工作任務(wù)。(主要體現(xiàn)在星期日時候)

  2、 在完成自己的工作任務(wù)同時,還協(xié)助膠、電的工作。(主要體現(xiàn)在X月X日---X月X日膠電布線、打孔)

  3、為了保交期和趕項目進度,每次加班他們都踴躍參加,有時候加班到夜里12點,有時候到夜里2點,重來沒有一句怨言。(主要體現(xiàn)在X月X日---X日設(shè)備調(diào)試加班)

  4、積極配合團隊完成每個項目工作,也體現(xiàn)出他們對公司、團隊、項目有著很強的責(zé)任心。

  4.2.2、個人操作技能評價 XX XXX、

  1 操作過程中能獨立保質(zhì)、保量的完成每項工作任務(wù)(舊件改制加工、管道的規(guī)劃安裝、)。

  2 改造過程中能發(fā)現(xiàn)一些設(shè)計存在的'缺陷,并且能迅速的進行改善處理。(主電機安裝)

  五、項目工作評價

  5.1、設(shè)計制圖時間短,出圖跟不上改造進度,沒有時間進行規(guī)范嚴(yán)格圖紙審核

  5.1.1、在墻板制作圖上漏標(biāo)尺寸,文字顯示小看不清。

  5月6日劃線時發(fā)現(xiàn)周封后吸風(fēng)箱面板圖、三折刀面板圖、漏標(biāo)尺寸,重新打圖約30

  分鐘。

  6月6日安裝后傳動時,全部后傳動安裝圖尺寸、輪位、看不清,重新打圖約30分鐘。 5.1.2、墻板圖畫錯,過孔直徑小于零件實際尺寸

  6月1日安裝膠條刀時,過孔直徑70mm小于膠條刀軸承座實際尺寸95mm,三折刀過孔50mm小于三折刀支座實際尺寸75mm,臨時安排兩人(XX、XX)用2天排孔。 5.1.3、墻板圖漏畫

  6月2日安裝中封吸風(fēng)箱時發(fā)現(xiàn)平皮帶支板螺絲孔、過孔、(邊料、角料、小棉切刀、主傳動鏈條、中封吸風(fēng)箱風(fēng)管、主吸風(fēng)管、膠電電纜)漏畫。臨時安排3人(XX、XX、XXX)用2天進行排孔、重新畫線打螺絲孔。 5.1.4、測繪錯誤

  6月1日安裝端封、端切、周封、一道壓花、時,發(fā)現(xiàn)模具支撐板孔對不上,臨時安排兩人(XX、XX)用1天進行打孔切割安裝。 5.1.5、未進行設(shè)計制圖

  6月2日安裝主電機時沒有圖紙,臨時安排兩人(XX、XX)用3天進行測繪制作安裝。 5.1.6、傳動速比算錯。

  6月17日調(diào)機時發(fā)現(xiàn)一道壓花速比算錯,更改速比(50/36改為50/35)

  6月17日調(diào)機時發(fā)現(xiàn)大棉芯長度速比算錯,加工同步輪、更改速比(51/40改為55/40)3小時。

  6月18日—19號調(diào)機時發(fā)現(xiàn),三折刀,膠條刀、排列KK盤速比算錯,加工介軸、 更改差速器速比四臺(48/24)、平皮帶速比(54/32改為54/40)用10小時

  5.1.7、傳動反轉(zhuǎn)。

  6月12日空機調(diào)試發(fā)現(xiàn),棉切刀、翻轉(zhuǎn)后平皮帶驅(qū)動軸、三折刀、中封包裹傳動反轉(zhuǎn),更改傳動5人(席乾坤、高洪祥、黃偉、劉瑞軍、羅勝)6小時

  5.2、機加工質(zhì)量、進度把控不嚴(yán)謹(jǐn)

  5.2.1、外加工質(zhì)量達不到圖紙要求

  5月12日---13日組裝時發(fā)現(xiàn),三折夾送軸孔不匹配回加工點返工、膠條吸風(fēng)盤里外方向不對報廢重新新做、同步帶漲緊座軸孔不匹配差0.1mm、排廢支板未打孔回加工點返工、膠條吸風(fēng)箱尺寸不對回加工點返工。

  5.2.2、加工進度跟不上,部分工作相繼順延。

  由于加工件(同上)返修,6月4日、5日前后后傳動對應(yīng)工位安裝工作相繼順延6月10日完成。

  5.2.3、部件漏加工

  6月8日安裝時成切后吸風(fēng)箱軸承套漏加工1個、平皮帶支架12套、傘齒輪12個用磨損舊件代替,安裝工作相繼順延到6月11日完成。 5.2.4、舊件加工項目混亂、缺件,沒有形成計劃性

  6月1日---8日舊件加工時發(fā)現(xiàn),少33齒同步輪1件、少翻轉(zhuǎn)后平皮帶輪2件22、39齒同步輪1件、少中封包裹30齒同步輪兩個、少三折皮帶48齒同步輪1件、一、二道壓花傳動鏈輪2件軸1件。

  5.3、備件籌備工作沒有計劃性

  5.3.1、平皮帶忘記申購。

  6月5日安裝平皮帶時沒有平皮帶,重新剪切皮帶、用其它尺寸配裝,相繼順延1天。 5.3.2、沒有計劃進行申購。

  5月6日------6月25日統(tǒng)計:

  5.4、外包加工工作遲緩不及時

  5.4.1、加工項目式樣沒有明確定位設(shè)計,加工單位不知道該做什么。

  5月8日外加工合作單位到公司現(xiàn)場測繪,才開始討論如何加工。

  5.4.2、加工成本費用沒有預(yù)算,報價過高時,沒有第二套方案進行填補,延誤工作進度。 5月8日外加工合作單位來人測繪,因為加工式樣不一致導(dǎo)致報價高,最后沒有進行加工,只有自己測繪畫圖加工。噴漆工作,因為機臺后門加工不及時,應(yīng)該在5月12日完成噴漆工作,相繼順延到6月25日完成。

  5.5、技術(shù)資源缺乏

  5.5.1、鉗工、裝配專業(yè)技術(shù)欠缺,畫線、打孔、割孔、打磨、裝配方法不嚴(yán)謹(jǐn)誤差大,導(dǎo)致在安裝過程中達不到圖紙要求,質(zhì)量和進度得不到保障。

  6月3日----6月11日前后傳動安裝時,小包機段后傳動5根長介軸底座、差速器4臺底板螺絲孔,偏差都在3mm以上,底座螺絲孔不能更改只有電焊焊死。平皮帶驅(qū)動軸過孔割的達不到圖紙要求,過孔小、螺絲孔對不上,只能用旋轉(zhuǎn)銼修理。

  5.5.2.、不會看圖,對工位要求、作用、性能不熟悉,不懂得如何靈活的安裝調(diào)整。 6月6日安裝后傳動直角齒輪箱、差速器的同步輪輪位裝錯(XX、XX、XX) 5.5.3、不會打電鉆、磨鉆頭、功絲,導(dǎo)致鉆頭、絲錐打斷。

  6月1日----6月11日安裝過程中,進行漲緊座打孔,鉆頭給進壓力、平衡度沒有掌握好,平均每天打斷10鉆頭兩顆絲錐。(XX、XX、XXX、) 5.5.4、傳動裝配錯誤、差速器安裝錯誤、管道安裝錯誤。

  6月5日安裝膠條后一組平皮帶后傳動,同步輪裝錯(36/54裝錯成30/54)。(XX、XXX) 5.5.5、安裝時方法不正確,導(dǎo)致部件敲壞變形。

  5月12日組裝同步帶張緊輪時軸頭敲變形,導(dǎo)致6月8日安裝時有五件裝不上,重新修理。

  5.6、人員與項目配合不嚴(yán)密

  5.6.1、協(xié)助人員人數(shù)不能按計劃協(xié)助。

  要求6月1日—4日制造科派六人協(xié)助,結(jié)果人員不能及時到位,后來生產(chǎn)現(xiàn)場臨時調(diào)派人員協(xié)助。

  5.6.2、協(xié)助人員不是長期協(xié)助,經(jīng)常更換人員導(dǎo)致工作積極性不強。

  6月3日——6月8日因為協(xié)助人員是臨時調(diào)派,工作積極性不高,效率低、人員管理.。 5.6.3、管理協(xié)調(diào)不到位,大部分人員對加班反感。

  6月3日——6月11日每次加班大部分人員對加班反感,17:30以后工作進度有時不受控,工作責(zé)任心、上進心欠缺。(XX、XX、XX、XX、XX)

  5.6.4、人員情緒問題

  溝通不暢,部分人員不想?yún)⑴c改造,改造覺得太累,工作過程中存在逃避責(zé)任、找借口、玩手機、怠工。

  5.7、工具籌備、管理 5.7.1、公用工具緊缺

  籌備工具不足,現(xiàn)場工作的協(xié)調(diào)分派不到位,導(dǎo)致工具使用緊張,如角磨機1個(外借1把)、手電鉆兩把、套管1個、線軸2個,最多時達到16人就有4人同時用(裝管道、安裝線槽、前傳動打孔、后傳動打孔、膠機安裝氣管、安裝防護罩)。 5.7.2、常用工具緊缺

  如內(nèi)六角扳手只有2套、鐵錘2把、銼刀2把、最多時達到14人就有6人同時用。,機修4人只有兩人有工具(劉輝、高洪祥沒有工具),機手10人就(劉瑞軍有1套不全的工具)1人有工具。

  5.7.3、工具管控疏忽導(dǎo)致丟失

  5月6日——6月25日改造過程中,丟失工具有:大力鉗1把、孔用卡簧鉗1把、M12內(nèi)六角扳手3把、M3.M4.M5.M6內(nèi)六角扳手各1把、300mm鋼板尺公英制1把、銅棒200mm1根、

  5.7.4、工具使用不正確導(dǎo)致?lián)p壞

  6月4日在打面板螺絲孔時,磁力電鉆斷電方式錯誤摔壞搖臂。

  5.8、安全意識淡薄

  5.8.1、防火安全意識差,動火操作過程中總是存有僥幸心理。

  動火不叫保安人員看護,不帶滅火器,乙炔壓力調(diào)整不正確,焊電焊不帶絕緣手套。 5.8.2、因為自身技能的缺陷,方法的不正確,時有劃傷、碰傷、斷鉆頭、絲錐的現(xiàn)象。用角磨機方向故意反用、不帶護目鏡,打臺鉆帶手套操作。

  5.8.3、割槍的壞損經(jīng)常回火漏氣,沒能及時更換反復(fù)維修存在安全隱患。割槍漏氣、乙炔表接頭漏氣、沒有及時修理,違規(guī)操作。

  六、調(diào)試

  改造戰(zhàn)線持續(xù)時間長,項目進程要了解。改造項目后期工作容易進入盲點,對改造項目過程中的缺陷建議方案反應(yīng)要及時快速。

  七、個人總結(jié)

  7.1、個人組織協(xié)調(diào)能力 在工作過程中,缺乏承上啟下的溝通能力,對領(lǐng)導(dǎo)的決策指令沒能在第一時間做到。對團隊人員的疏導(dǎo)工作,沒有做到及時有效性。思維固執(zhí)反應(yīng)不靈活。 7.2、個人技術(shù)能力

  項目管理經(jīng)驗缺乏,鉗工專業(yè)技術(shù)水平低,機械知識淺薄。

  八、經(jīng)驗總結(jié)

  在工作中我們要嚴(yán)格、規(guī)范的要求自己。對各種項目風(fēng)險衡量分析,并設(shè)計或選擇減少避免損失的處理方案,用盡可能低的成本和盡可能高的質(zhì)量,達到最大安全保障的結(jié)果,有組織有計劃的管理完成每個項目活動。并且通過分析項目成功或失敗的因素,為今后的項目管理工作積累寶貴的經(jīng)驗。

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