設(shè)備事故調(diào)查報(bào)告
一、事故名稱:2號(hào)爐刮板撈渣機(jī)停運(yùn)更換驅(qū)動(dòng)輪斷裂螺栓
二、事故等級(jí):二類障礙 事故類別: 設(shè)備故障
三、事故起止時(shí)間:
20xx年2月11日02時(shí)35分至20xx年2月12日13時(shí)15分
四、主設(shè)備情況:(非機(jī)組跳閘或減負(fù)荷的,本條可省略)
略
五、事故前工況:(非機(jī)組跳閘或減負(fù)荷的,本條可省略)
1、2007年12月24日進(jìn)行撈渣機(jī)驅(qū)動(dòng)輪螺栓斷裂搶修時(shí),因機(jī)組負(fù)荷較高,撈渣機(jī)停運(yùn)期間沒(méi)有足夠的時(shí)間進(jìn)行全部拆卸、重新安裝更換驅(qū)動(dòng)齒夾緊螺栓即投入運(yùn)行。共計(jì)剩余4顆螺栓,當(dāng)時(shí)檢查螺栓有彎曲變形現(xiàn)象,經(jīng)與設(shè)備部現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后,核查螺栓固定齒板無(wú)松動(dòng)后投入運(yùn)行。
2、為徹底消除隱患,硫化分部除化班于“2008年2月第2周排的檢修計(jì)劃,工作內(nèi)容為:2號(hào)爐撈渣機(jī)液壓驅(qū)動(dòng)油站濾網(wǎng)清洗及頭部驅(qū)動(dòng)齒板螺栓松動(dòng)檢查;計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間2008-2-8,檢修條件:隔離撈渣機(jī);”考慮到3、4、5號(hào)機(jī)組全停,且正值節(jié)日保電期,此項(xiàng)工作未獲批準(zhǔn)進(jìn)行。
六、事故發(fā)生、擴(kuò)大和處理情況:
2008-2-11,巡檢發(fā)現(xiàn)2號(hào)爐刮板撈渣機(jī)北側(cè)驅(qū)動(dòng)輪有一螺栓松動(dòng),判斷螺栓已經(jīng)斷裂,為了防止斷裂螺栓擴(kuò)大,提出退備申請(qǐng)(GHTD-TB-2008-003),停撈渣機(jī)檢修。計(jì)劃2月11日20:00時(shí) 至2月12日2:00時(shí)進(jìn)行處理,11日下午完成螺栓檢查更換的施工方案并走完相關(guān)審批流程。
工單于11日下午14:16經(jīng)過(guò)批準(zhǔn),由于機(jī)組負(fù)荷高經(jīng)與運(yùn)行溝通等機(jī)組負(fù)荷降低后在進(jìn)行相關(guān)工作,機(jī)組于12日1:00時(shí)左右開(kāi)始降負(fù)荷,工作于12日2:35時(shí)開(kāi)始進(jìn)行至13:15時(shí)結(jié)束工作。在檢修過(guò)程中共發(fā)現(xiàn)有3顆螺栓斷裂,具體工作過(guò)程如下:
2:35時(shí)-4:50時(shí):撈渣機(jī)停運(yùn)后落料口內(nèi)部搭設(shè)腳手架,掛設(shè)8只手拉葫蘆并向驅(qū)動(dòng)輪方向拉松鏈條,掛設(shè)鏈條防松保險(xiǎn)鋼絲繩,拆除撈渣機(jī)頭部上方及北側(cè)蓋板,截?cái)鄵圃鼨C(jī)鏈條。(此過(guò)程與施工方案偏差15分鐘。)
4:50時(shí)開(kāi)始拆除驅(qū)動(dòng)輪連接螺栓,有2根螺栓的內(nèi)六角打滑,所有螺栓都與驅(qū)動(dòng)輪的齒板靠緊,轉(zhuǎn)動(dòng)困難,至7:55時(shí)驅(qū)動(dòng)輪齒板及加緊板全部拆除。(此過(guò)程與施工方案偏差1 小時(shí)。)
7:55時(shí)開(kāi)始拆除3顆斷頭螺栓并對(duì)所有9顆螺紋進(jìn)行修整,工作至10:30結(jié)束;(此過(guò)程與施工方案偏差2小時(shí)35分鐘,方案中沒(méi)有單獨(dú)預(yù)控此項(xiàng)工序。)
10:30開(kāi)始回裝鏈條、拆除腳手架、回裝頭部蓋板、拆除鏈條放松保險(xiǎn)及所有手拉葫蘆。所有工作至11:55結(jié)束。(此過(guò)程與施工方案基本無(wú)偏差。)
11:55檢修工作完成,檢查張緊裝置,聯(lián)系運(yùn)行啟動(dòng)撈渣機(jī)。
13:10時(shí)撈渣機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行正常。
七、事故發(fā)生及擴(kuò)大原因分析:
1、事故的直接原因
驅(qū)動(dòng)輪3根螺栓受徑向剪切力斷裂。(每個(gè)驅(qū)動(dòng)輪有9個(gè)螺栓固定)
2、事故的根本原因
1) 小修更換驅(qū)動(dòng)輪齒時(shí),檢修人員未能按照螺栓需對(duì)角逐漸緊固的原則,導(dǎo)致螺栓受力不均勻,三層驅(qū)動(dòng)輪齒組件及輪盤沒(méi)有完全貼緊,未能完全消除安裝偏差造成的應(yīng)力,造成螺栓受剪切力過(guò)大而斷。
2) 在2007-12-24停撈渣機(jī)搶修,由19:00開(kāi)始至次日06:00,搶修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)斷頭螺栓5根,在取斷頭螺栓時(shí)花費(fèi)了5小時(shí),拆卸螺栓困難,而且機(jī)組19:00-22:00滿負(fù)荷運(yùn)行,為了防止撈渣機(jī)積渣過(guò)多無(wú)法啟動(dòng)而導(dǎo)致機(jī)組停運(yùn),因此沒(méi)有全部更換螺栓重裝驅(qū)動(dòng)輪齒徹底處理安裝缺陷,留下了螺栓斷裂的隱患。
3) 驅(qū)動(dòng)輪齒分割成3塊進(jìn)行安裝,完畢后沒(méi)有及時(shí)對(duì)斷開(kāi)處進(jìn)行連接燒焊;在驅(qū)動(dòng)齒受到較大拉力時(shí)單個(gè)部件在小區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生徑向松動(dòng),進(jìn)而對(duì)夾緊螺栓頻繁造成剪切力,最終導(dǎo)致斷裂。
4) 檢修方案未能充分考慮檢修的復(fù)雜性,對(duì)困難估計(jì)不足,由于取斷頭螺栓和修復(fù)螺紋孔困難,使檢修時(shí)間大大超出了施工方案的計(jì)劃時(shí)間。
八、事故損失情況:(沒(méi)有損失的,本條可省略)
1、直接損失:
損失電負(fù)荷100MW。
2、間接損失:
無(wú)
九、事故暴露出來(lái)的問(wèn)題:
1、 設(shè)備問(wèn)題
無(wú)
2、 管理問(wèn)題
1)人員意識(shí)方面:設(shè)備和檢修人員沒(méi)有高度重視撈渣機(jī)驅(qū)動(dòng)輪齒板安裝工藝。在2007年12月24日第一次處理夾緊螺栓斷裂時(shí)決策不果斷,僅是對(duì)斷裂的`螺栓進(jìn)行更換,沒(méi)有制定徹底消除隱患的可執(zhí)行方案。
2)技術(shù)管控方面:對(duì)驅(qū)動(dòng)齒夾緊螺栓斷裂的原因綜合考慮不全面,處理缺陷過(guò)程中技術(shù)工藝不徹底;對(duì)安裝緊固螺栓的過(guò)程跟蹤不到位。
3)項(xiàng)目責(zé)任方面:檢修方案未能充分考慮檢修的復(fù)雜性,對(duì)工作過(guò)程意外預(yù)控不足,使檢修時(shí)間大大超出了施工方案的計(jì)劃時(shí)間。
十、防止事故發(fā)生的對(duì)策、防范/整改措施、執(zhí)行(部門)和完成期限:
1、對(duì)撈渣機(jī)驅(qū)動(dòng)輪螺栓全部更換,重新安裝,消除安裝應(yīng)力,同時(shí)將三塊分體齒板和夾緊板進(jìn)行聯(lián)體焊接。 責(zé)任人:閆林山 完成時(shí)間:2008-2-12
2、完善撈渣驅(qū)動(dòng)輪齒板更換的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)急搶修方案。責(zé)任人:荀超 完成時(shí)間:2008-2-29。
3、根據(jù)歷次撈渣機(jī)驅(qū)動(dòng)輪檢修過(guò)程,編寫撈渣機(jī)驅(qū)動(dòng)輪更換切實(shí)可行的檢修方案,詳細(xì)列出每個(gè)工序、所需時(shí)間及出現(xiàn)意外情況的處理措施等。責(zé)任人:荀超、李海波 完成時(shí)間:2008-2-29。
十一、事故責(zé)任分析及考核/處理意見(jiàn)
1、硫化分部主管謝耀武在檢修方案執(zhí)行的安全、質(zhì)量、進(jìn)度方面把關(guān)不嚴(yán),并對(duì)本次檢修事件存在的擴(kuò)大性風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)管控不到位;不能夠針對(duì)已出現(xiàn)的同類事件與一反三,負(fù)有主要管理責(zé)任,依據(jù)<<公司管控典型異常、二類障礙及以上事故管理標(biāo)準(zhǔn)>>,考核400元。
2、硫化分部技術(shù)專工荀超對(duì)撈渣機(jī)停運(yùn)檢修的技術(shù)方案和防范整改措施把關(guān)不嚴(yán),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)控措施與現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際情況差距較大,負(fù)此次事件主要技術(shù)管理責(zé)任,依據(jù)<<公司管控典型異常、二類障礙及以上事故管理標(biāo)準(zhǔn)>>,考核300元。
3、除化班班長(zhǎng)閆林山在對(duì)撈渣機(jī)驅(qū)動(dòng)輪齒螺栓斷裂組織搶修時(shí),對(duì)檢修技術(shù)方案和防范整改措施落實(shí)不到位,負(fù)此次事件次要管理責(zé)任,依據(jù)<<公司管控典型異常、二類障礙及以上事故管理標(biāo)準(zhǔn)>>,考核200元。
4、安生部硫化專工李海波對(duì)施工技術(shù)方案把關(guān)、預(yù)控措施確認(rèn)不徹底,負(fù)此次事件次要技術(shù)管理責(zé)任,依據(jù)<<公司管控典型異常、二類障礙及以上事故管理標(biāo)準(zhǔn)>>,考核100元。
5、硫化分部除化班秦繼云在“2號(hào)機(jī)撈渣機(jī)小修”過(guò)程中檢修工藝執(zhí)行不完善,造成了撈渣機(jī)運(yùn)行的設(shè)備隱患,并最終成為此次事件擴(kuò)大的直接原因。(在撈渣機(jī)運(yùn)行設(shè)備異常時(shí)已對(duì)其進(jìn)行過(guò)責(zé)任分析落實(shí),此次不再進(jìn)行考核。)
十二、事故調(diào)查組成員名單(單位/部門、職務(wù)、職稱):
序號(hào) |
姓 名 |
部 門 |
職務(wù) |
1 |
高xx |
安全生產(chǎn)技術(shù)部 |
經(jīng)理 |
2 |
鄭xx |
安全生產(chǎn)技術(shù)部 |
安健環(huán)工程師 |
3 |
李xx |
安全生產(chǎn)技術(shù)部 |
硫化質(zhì)檢工程師 |
4 |
xx |
硫化分部 |
分部主管 |
5 |
荀xx |
硫化分部 |
技術(shù)專工 |
6 |
閆xx |
硫化分部 |
班長(zhǎng) |
7 |
秦xx |
硫化分部 |
工作負(fù)責(zé)人 |
十三、附件清單
無(wú)
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