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轎車后排鼓音的優(yōu)化改進(jìn)論文

時(shí)間:2021-04-28 08:10:02 論文 我要投稿

關(guān)于轎車后排鼓音的優(yōu)化改進(jìn)論文

  汽車噪聲、振動(dòng)及因其而引起的汽車乘坐舒適性問題,即NVH(Noise,Vibration,Harshness,聲振舒適性)問題,是汽車在制造過程中衡量其質(zhì)量的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。目前對(duì)于汽車的性能、質(zhì)量等方面的研發(fā)均已達(dá)到一定水平。因此,顧客對(duì)于乘坐舒適性方面的性能要求在不斷提高,從而使以改善汽車乘坐舒適性為目的的汽車NVH特性研究變得更加重要。在汽車市場(chǎng)銷售中,資料顯示近年來大約有三分之一客戶的抱怨、投訴都與NVH問題相關(guān)。

關(guān)于轎車后排鼓音的優(yōu)化改進(jìn)論文

  文中主要介紹一種通過采用振動(dòng)傳遞函數(shù)分析與實(shí)驗(yàn)相結(jié)合來確定后扭力梁縱臂加粗方案的方法,從而解決后排鼓音問題,通過計(jì)算各種方案中后扭力梁縱臂加粗以后的振動(dòng)傳遞函數(shù),根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn),綜合考慮實(shí)際產(chǎn)品生產(chǎn)成本以及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)問題(如零部件模具、裝配以及加工工藝等),并通過實(shí)驗(yàn)測(cè)試選擇最優(yōu)方案,較好地解決了后排鼓音問題。

  1傳遞函數(shù)理論

  對(duì)于線性定常系統(tǒng),傳遞函數(shù)是指在零初始條件下,系統(tǒng)輸出量的拉氏變換與引起該輸出的輸入量的拉氏變換之比。

  傳遞函數(shù)表達(dá)式為

  Ha(ω)=—ω2Hd(ω)=—ω2x(jω)f(jω)=—ω2k(1——ω2)1+(2ξωˉ1——ω2)2ej?(1)

 ?=—tan—12ξωˉ1—ωˉ2;ωˉ=ωω0=ωmk;(2)

  ξ=cc0=c2km=c2mω0(3)

  式中Ha(ω)為加速度傳遞函數(shù);Hd(ω)為位移傳遞函數(shù);ω為激勵(lì)頻率;ω0為系統(tǒng)的無阻尼固有圓頻率;ωˉ為頻率比;ξ為阻尼比;?為相位角。

  從式(1)中得出,Ha(ω)的`意義是在單位載荷力的激勵(lì)下,系統(tǒng)所產(chǎn)生的加速度響應(yīng)。當(dāng)ωˉ→1時(shí),Ha(ω)→∞,即當(dāng)激勵(lì)頻率接近系統(tǒng)的固有頻率時(shí),傳遞函數(shù)值將迅速增大,從而可以判別各階共振頻率。

  2問題點(diǎn)描述

  某緊湊型車在高速路面勻速行駛時(shí),后排存在明顯鼓音,主觀感受非常明顯。在3G40km/h和5G60km/h工況下測(cè)試前排駕駛員和后排右側(cè)乘員耳旁噪聲,發(fā)現(xiàn)該款車在40km/h、60km/h中等車速工況下,后排座椅中間位置在140。9Hz前后有明顯的峰值,前排駕駛員和后排右側(cè)乘員耳旁噪聲值高于同類型對(duì)標(biāo)車目標(biāo)值。因此,頻率140。9Hz處是該車車內(nèi)噪聲的關(guān)注區(qū)域,在此頻率附近的振動(dòng)噪聲是引起后排鼓音的主要原因。

  3采用CAE確定問題點(diǎn)

  3。1后扭力梁模態(tài)分析

  將建好的三維模型以IGES格式導(dǎo)入到HyperMesh前處理軟件中,對(duì)模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分前需要針對(duì)模型進(jìn)行簡(jiǎn)化處理,在保證網(wǎng)格質(zhì)量的前提下,應(yīng)該盡可能減少模型單元和單元節(jié)點(diǎn)數(shù),選取網(wǎng)格大小為4mm,在殼單元的基礎(chǔ)上生成四面體單元。有限元單元數(shù)為50111,節(jié)點(diǎn)數(shù)為50689。劃分網(wǎng)格完畢后,還需對(duì)網(wǎng)格質(zhì)量進(jìn)行檢查,主要檢查以下內(nèi)容:?jiǎn)卧N曲度、雅可比值、最小內(nèi)角等。

  基于扭力梁結(jié)構(gòu)的模型利用Nastran中的Lanczos算法進(jìn)行模態(tài)求解,綜合考慮懸架結(jié)構(gòu)以及低階模態(tài)的動(dòng)力特性對(duì)結(jié)構(gòu)響應(yīng)程度大于高階模態(tài)等因素,文中的模態(tài)分析選取12階模態(tài)。

  可知,后扭力梁的第11階次頻率140。8Hz對(duì)應(yīng)后扭力梁扭轉(zhuǎn)和整體縱向彎曲模態(tài),與實(shí)驗(yàn)測(cè)試的峰值頻率比較接近,由此可以判斷,后扭力梁是引起噪聲峰值的主要原因。

  3。2后扭力梁振動(dòng)傳遞函數(shù)分析

  車身結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的輸入在整車坐標(biāo)系下X方向主要是后懸架扭力梁與車身的連接點(diǎn)作為車身受力的輸入點(diǎn),故針對(duì)扭力梁懸架在X方向的振動(dòng)傳遞函數(shù)(VTF)進(jìn)行分析研究,以輪心為輸入點(diǎn),以縱臂襯套端為輸出點(diǎn),基于模態(tài)法進(jìn)行動(dòng)載荷輸入下的有限元仿真。橫坐標(biāo)表示頻率,縱坐標(biāo)表示加速度值。

  可知,扭力梁結(jié)構(gòu)振動(dòng)傳遞函數(shù)在頻率140。9Hz處出現(xiàn)振動(dòng)值過大的情況,故其為車身噪聲峰值頻率?紤]CAE模型存在的誤差,可用于選擇的頻率范圍在130Hz~150Hz之間;基于其對(duì)扭力梁引起車身噪聲過大問題有較強(qiáng)的相關(guān)性,初步判斷后懸架結(jié)構(gòu)與車身在該頻率下出現(xiàn)共振。所以,需要對(duì)該結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。

  4優(yōu)化方案的提出

  通過分析后扭力梁的模態(tài)和振動(dòng)傳遞特性得出后扭力梁是造成后排鼓音的主要原因,需要通過改變扭力梁的結(jié)構(gòu)來改變扭力梁的模態(tài),從而避開峰值頻率,改善后排噪聲。根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn),綜合考慮實(shí)際產(chǎn)品生產(chǎn)成本以及產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)問題,最終確定幾種后扭力梁縱臂加粗的方案,需要通過分析其振動(dòng)傳遞函數(shù)來確定最優(yōu)方案。

  5結(jié)構(gòu)優(yōu)化分析

  對(duì)后扭力梁縱臂采用三種方案優(yōu)化。可知,采用方案1,扭力梁結(jié)構(gòu)峰值頻率變化不大;采用方案2,縱臂在原結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上外徑擴(kuò)大10mm,厚度增加至5mm,結(jié)構(gòu)優(yōu)化有顯著成效;采用方案3,優(yōu)化結(jié)果并不顯著。根據(jù)優(yōu)化方案比較可以知道,后懸架縱臂外徑增加使130Hz~140Hz范圍內(nèi)的車內(nèi)噪聲靈敏度有降低趨勢(shì),使車身峰值噪聲的頻率往后挪,與引起車身噪聲的頻率相錯(cuò)開。采用方案2,即縱臂加厚至5mm且外徑擴(kuò)大到70mm對(duì)避免引起車身結(jié)構(gòu)共振有顯著效果。

  6優(yōu)化方案實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

  結(jié)合樣車實(shí)際情況,對(duì)優(yōu)化改進(jìn)后的樣車進(jìn)行各項(xiàng)車內(nèi)噪聲測(cè)試試驗(yàn),在高速路面上在3G40km/h和5G60km/h工況下測(cè)試前排駕駛員和后排右側(cè)乘員耳旁噪聲,改進(jìn)前后的扭力梁懸架樣車在實(shí)際道路上的試驗(yàn)結(jié)果。

  可以看出,后扭力梁改進(jìn)后后排噪聲在3G40km/h工況下降低1。5dB,在5G60km/h工況下降低1。6dB。這表明CAE仿真方法與實(shí)驗(yàn)方法相結(jié)合有效地解決了后排鼓音問題。

  7結(jié)語

 。1)后扭力梁的固有頻率極其容易與噪聲峰值頻率發(fā)生耦合,極其容易產(chǎn)生后排鼓音問題。

 。2)改變后扭力梁的結(jié)構(gòu),分析其振動(dòng)傳遞函數(shù),使其有效的避開其峰值頻率,可以有效解決后排鼓音問題。

  (3)利用CAE仿真分析和實(shí)驗(yàn)相結(jié)合的方法,對(duì)比分析確定問題點(diǎn),提出有效的解決方案,對(duì)解決后排鼓音問題具有實(shí)際意義。

  文中提出一種基于振動(dòng)傳遞函數(shù)的方法來分析后扭力梁的振動(dòng)傳遞特性,可以有效地分析和改進(jìn)后排鼓音問題。

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