淺析溫控閥導(dǎo)致的壓縮機(jī)聯(lián)鎖停車故障的論文
某 LLDPE(Linear Low-Density Polyethylene,線型低密度聚乙烯)裝置兩臺(tái)往復(fù)式氮?dú)鈮嚎s機(jī),在春季試車后一直運(yùn)行正常,但進(jìn)入夏季后頻繁出現(xiàn)機(jī)組啟動(dòng)幾個(gè)小時(shí)后潤(rùn)滑油壓力低報(bào)警并聯(lián)鎖機(jī)組停車的問(wèn)題。這兩臺(tái)氮?dú)鈮嚎s機(jī)為L(zhǎng)LDPE 裝置提供3 MPa 的高壓氮?dú),并為全廠提供高壓氮?dú)狻nl繁的壓縮機(jī)停車,嚴(yán)重耽誤了全公司的開(kāi)工進(jìn)度。
1 原因分析
壓縮機(jī)潤(rùn)滑油系統(tǒng),用泵將潤(rùn)滑油從曲軸箱吸出加壓,經(jīng)過(guò)冷卻器、溫控閥、過(guò)濾器后,輸送到壓縮機(jī)軸承等運(yùn)動(dòng)部件。
1.1 運(yùn)行數(shù)據(jù)分析
分析壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)趨勢(shì):剛啟動(dòng)時(shí),油溫持續(xù)緩慢上升,油壓維持穩(wěn)定;當(dāng)油溫上升到43 ℃左右時(shí),油壓急劇下降,直至油壓降低到低低聯(lián)鎖值,導(dǎo)致壓縮機(jī)停車;壓縮機(jī)停車后,油泵持續(xù)運(yùn)行,潤(rùn)滑油溫緩慢下降,當(dāng)降至43 ℃以下后油壓開(kāi)始上升,達(dá)到允許啟動(dòng)壓力后壓縮機(jī)可以再次啟動(dòng)。上述循環(huán)過(guò)程周期為幾個(gè)小時(shí),可以發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油壓力和溫度呈明顯對(duì)應(yīng)關(guān)系。
1.2 原因分析
對(duì)潤(rùn)滑油系統(tǒng)影響油壓力因素逐項(xiàng)分析:
(1)運(yùn)行期間,過(guò)濾器壓差維持在0.02MPa,低于壓差高保值(0.1 MPa),說(shuō)明潤(rùn)滑油過(guò)濾器未出現(xiàn)堵塞;
(2)運(yùn)行期間,外部管路無(wú)潤(rùn)滑油,說(shuō)明潤(rùn)滑油管路未泄漏;
(3)潤(rùn)滑油泵出口壓力維持在0.5 MPa,系統(tǒng)供油壓力正常;
(4)在冷卻水側(cè)取樣,未發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油,說(shuō)明油冷卻器內(nèi)部未泄漏。
經(jīng)過(guò)上述檢查,排除溫控閥以外的其它因素。兩臺(tái)往復(fù)式氮?dú)鈮嚎s機(jī)出現(xiàn)問(wèn)題相同,而相同溫控閥同時(shí)失效的可能性小,因此需要對(duì)溫控閥影響壓力的原因進(jìn)行分析。
2 溫控閥的原理及工作模式
2.1 自力式熱靜力溫控閥工作原理
潤(rùn)滑油系統(tǒng)選用3/4CMRT11082-0-AA 熱靜力型自力溫控閥,如圖3 所示,感溫包設(shè)定溫度為43 ℃。
自力式熱靜力溫控閥是一種全自動(dòng)液體溫度控制儀表,利用感溫包內(nèi)液體受熱膨脹及不可壓縮的原理實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)。溫控閥內(nèi)感溫包中充填石蠟等感溫液體,工作過(guò)程中當(dāng)被控流體溫度變化時(shí),感溫包內(nèi)的液體體積隨之膨脹或收縮,驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)來(lái)控制調(diào)節(jié)套筒的開(kāi)度大小,調(diào)節(jié)冷、熱流體的流量比例,最終控制出口流體的溫度。
2.2 自力式熱靜力溫控閥工作模式
廠家推薦的'溫控閥布置壓縮機(jī)剛開(kāi)始啟動(dòng)時(shí),潤(rùn)滑油溫低于溫控閥設(shè)定溫度,冷油通道C 處于關(guān)閉狀態(tài)、熱油通道B 全開(kāi)。熱油首先經(jīng)過(guò)通道B 進(jìn)入閥腔,由通道A 流出。
當(dāng)壓縮機(jī)持續(xù)運(yùn)行時(shí),潤(rùn)滑油溫逐漸上升,感溫介質(zhì)受熱膨脹,達(dá)到感溫包設(shè)定值時(shí),推動(dòng)閥桿及調(diào)節(jié)套筒向上運(yùn)動(dòng),從而使冷油通道C 逐漸開(kāi)啟、同時(shí)逐漸線性關(guān)閉熱流體通道B。冷油由通道C 進(jìn)入,與通道B 進(jìn)入的熱油在閥腔內(nèi)混合后,由通道A 流出。
當(dāng)潤(rùn)滑油溫度變化時(shí),感溫包內(nèi)液體隨之膨脹或收縮,驅(qū)動(dòng)閥桿和調(diào)節(jié)套筒不斷運(yùn)動(dòng),調(diào)節(jié)冷熱潤(rùn)滑油的流量,直到達(dá)到預(yù)定溫度。
3 故障分析及處理
在自力式熱靜力溫控閥正常調(diào)節(jié)過(guò)程中,壓差變化不大,不會(huì)對(duì)系統(tǒng)壓力產(chǎn)生影響。當(dāng)潤(rùn)滑油溫在43 ℃左右、且油泵出口壓力恒定的情況下,潤(rùn)滑油壓力發(fā)生明顯變化,推斷是溫控閥發(fā)生錯(cuò)誤動(dòng)作,造成系統(tǒng)壓力突降。但溫控閥和油路系統(tǒng)均是全封閉系統(tǒng),準(zhǔn)備先對(duì)配管進(jìn)行檢查,再將溫控閥拆卸進(jìn)行檢查。
在配管檢查過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)熱油入口與調(diào)溫油出口配管接反。于是根據(jù)溫控閥的結(jié)構(gòu)和工作原理,對(duì)其是否會(huì)造成壓力降低進(jìn)行分析。壓縮機(jī)剛啟動(dòng)或春季運(yùn)行時(shí),環(huán)境溫度較低,潤(rùn)滑油溫度低于43℃,溫控閥內(nèi)部感溫元件不動(dòng)作,A、B 之間的通道全開(kāi),A、C 之間的通道關(guān)閉。此時(shí),足量的潤(rùn)滑油通過(guò)溫控閥,從A 口入、B 口出,潤(rùn)滑油系統(tǒng)工作正常。
隨著壓縮機(jī)運(yùn)行,特別是夏季環(huán)境溫度較高,油溫逐漸上升,當(dāng)高于43℃時(shí),溫控閥內(nèi)部感溫包動(dòng)作,推動(dòng)調(diào)節(jié)套筒向上運(yùn)動(dòng),B 口逐漸關(guān)小,A、B 之間的通道逐漸關(guān)小,A、C之間的通道逐漸打開(kāi)。
由于冷卻器壓差的影響,潤(rùn)滑油通過(guò)冷卻器后到達(dá)C 口時(shí)壓力降低,小于A 口的熱油壓力。冷油無(wú)法進(jìn)入熱油通道中和熱油進(jìn)行有效摻混,因而無(wú)法對(duì)熱油進(jìn)行冷卻,導(dǎo)致潤(rùn)滑油溫度持續(xù)上升。隨著潤(rùn)滑油溫度繼續(xù)升高,感溫元件持續(xù)動(dòng)作,推動(dòng)調(diào)節(jié)套筒向上運(yùn)動(dòng),B口間隙繼續(xù)減小,潤(rùn)滑油通過(guò)溫控閥的阻力逐漸增加,導(dǎo)致壓縮機(jī)供油壓力逐漸下降。當(dāng)供油壓力小于聯(lián)鎖值后,聯(lián)鎖壓縮機(jī)停車。
壓縮機(jī)停車后,潤(rùn)滑油溫度逐步下降,感溫包隨之動(dòng)作,使調(diào)節(jié)套筒向下運(yùn)動(dòng),B 口間隙增加,潤(rùn)滑油通過(guò)溫控閥阻力降低,供油壓力隨之上升,當(dāng)油溫降到43 ℃以下時(shí),C 口完全關(guān)閉、B 口全開(kāi),潤(rùn)滑油壓力恢復(fù)正常。
通過(guò)以上過(guò)程分析,可以看到,油控閥冷熱通道接反后,對(duì)潤(rùn)滑油供油壓力影響與實(shí)際情況相同。因此按照正確配管方式,對(duì)溫控閥冷熱油管線進(jìn)行改造。重新投用后,壓縮機(jī)運(yùn)行正常,熱油溫度達(dá)到43 ℃后,溫控閥正常動(dòng)作,冷熱油按比例摻混后,溫控閥前后壓差正常,供油溫度43 ℃、供油壓力0.4 MPa,沒(méi)有再次出現(xiàn)油壓低報(bào)聯(lián)鎖,壓縮機(jī)頻繁聯(lián)鎖停車問(wèn)題得到徹底解決。
參考文獻(xiàn):
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